2020-06-19 23:01:57 sunmedia 1271
“關(guān)閉尾氣單元開工循環(huán)流程,打開加氫反應(yīng)器后路正常生產(chǎn)流程,啟動氮氣保護加氫反應(yīng)器,準(zhǔn)備投料。”2月17日3時30分,在廣州石化2萬噸/年硫黃回收裝置現(xiàn)場,操作人員收到工藝員蘭敏從控制室發(fā)出的操作指令。
3時35分,經(jīng)過流程確認(rèn)后,開始引酸性氣投料。
“在線H2S/SO2比值正常?!?時55分,對講系統(tǒng)傳來了主操的反饋。
“將Claus(Claus音譯為‘克勞斯’,是硫黃回收裝置的一種工藝形式)尾氣引入尾氣處理系統(tǒng)?!彪S著工藝員的一聲令下,尾氣跨線電磁閥PV2001緩慢關(guān)閉,尾氣處理系統(tǒng)入口電磁閥HV2002緩慢打開,尾氣順利并入焚燒爐單元。
4時08分,煙囪SO2含量穩(wěn)定達標(biāo)。整個開工過程煙囪尾氣由引酸氣到合格,僅用時33分鐘,創(chuàng)同類裝置最好水平。
為縮短硫黃回收裝置的開工時間,減少開工對環(huán)境的影響,一年前,廣州石化就借鑒鎮(zhèn)海煉化的先進經(jīng)驗,將裝置開工時間由4小時縮短到了2小時。本次開工更是提出了將開工時間控制在1小時以內(nèi)的目標(biāo)。
為實現(xiàn)這個目標(biāo),裝置技術(shù)人員通過反復(fù)分析歷年開工投料步驟,模擬不同的投料過程,發(fā)現(xiàn)Claus單元正常后才能切入尾氣,切換時間長是影響尾氣合格時間的關(guān)鍵因素。
通過進一步的分析,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)開工過程與裝置發(fā)生聯(lián)鎖時尾氣改走跨線的狀態(tài)十分相似,恢復(fù)生產(chǎn)時切入尾氣系統(tǒng)僅靠兩路電磁閥的快速切換即可實現(xiàn)。于是,一個大膽的方法隨之產(chǎn)生:開工投料時,將尾氣單元工況調(diào)整成聯(lián)鎖恢復(fù)生產(chǎn)時的狀況,縮短開工時間。
功夫不負有心人,本次裝置開工從引料到Claus尾氣并入焚燒爐單元,再到尾氣合格,一氣呵成,僅用時33分鐘,大幅減少了硫黃回收裝置開工過程對環(huán)境的影響。
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