2020-06-19 23:01:57 sunmedia 1757
截至2月24日,四川石化60萬噸/年氣體分餾裝置連續(xù)6個月能耗低于設(shè)計指標(biāo),實現(xiàn)了公司一檔達標(biāo),能耗值優(yōu)于國內(nèi)同類裝置先進水平。本文由上海五岳泵閥制造有限公司協(xié)助轉(zhuǎn)載分享,上海五岳為專業(yè)的安全閥廠家,主要生產(chǎn)各類空壓機安全閥,襯氟安全閥,并終身為使用單位提供相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)支持。
為發(fā)揮裝置最佳效益,氣體分餾裝置技術(shù)人員積極探索,采取多種技術(shù)措施節(jié)能降耗。源頭改造方面,氣分原料供料方式由催化直供改為罐區(qū)供料,減少了裝置進料受催化原料流量性質(zhì)、催化劑性質(zhì)、催化操作參數(shù)等多種因素影響,保證了氣分裝置平穩(wěn)運行;過程優(yōu)化方面,由于氣體分餾裝置脫丙烷塔和脫異丁烷塔底重沸器采用催化頂循環(huán)油和0.4兆帕蒸汽熱源,經(jīng)過操作優(yōu)化,多使用催化頂循環(huán)油熱源,降低催化冷回流用量,每小時可節(jié)省0.4兆帕蒸汽用量3.5噸,每月實現(xiàn)節(jié)能30余萬元,氣分裝置和催化裝置能耗實現(xiàn)了雙降低。精細管理方面,氣體分餾裝置各專業(yè)工程師每天仔細檢查班組調(diào)整裝置運行參數(shù),嚴(yán)格控制各種運行參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量在指標(biāo)范圍內(nèi),實現(xiàn)裝置精細化運行。氣體分餾裝置員工堅持“每天重點檢查,每周全面檢查,每月考核評比”制度,杜絕現(xiàn)場跑冒滴漏,連續(xù)10個月,氣體分餾裝置過程控制檢查實現(xiàn)100%合格。